因硝酸钠品质原因引发“硝水泡”事故

图1马蹄焰窑炉
【1】基础信息
某工厂25㎡马蹄焰窑炉,使用新采购回的硝酸钠投料8小时后,出现以下异常情况。
1) 观察到辐射孔泡沫层高达150mm~200mm。
2) 泡沫层完全堵塞辐射孔,辐射测温数据不准。
3) 环保设备监测超标。
4) 玻璃液出现大量针尖大小麻皮气泡。
5) 玻璃液表面及瓶身出现大量硝水泡。
【2】原因探讨
在生产中泡沫层突然变厚、环保设备监测超标、大小硝水泡,说明硝酸钠中含有大量硫酸盐;同时,硝酸钠做溶解试验产生大量白色沉淀物,说明硝酸钠中含有硫酸根。
图2硝酸钠溶解试验白色沉淀物
溶解试验方法:
取适量硝酸钠,使其溶解于一定量蒸馏水中,加入氯化钡溶液,立即产生白色混浊物,摇匀溶液让其沉淀,产生较多量白色沉淀物。
麻皮气泡主要是源于过厚泡沫层降低了熔化、澄清温度引起的。射镜因泡沫原因测温错误,窑炉温度自动控制系统回路故障也是诱发麻皮气泡的根源。

图3窑炉辐射孔泡沫层加厚
【3】纠正措施
立即停用新购硝酸钠,换用原剩余硝酸钠。
【4】改善结果
更换硝酸钠4小时后泡沫层逐渐减薄,20小时后泡沫基本恢复正常,硝水泡明显减少,环保设备监测指标回落到正常情况。
【4】预控建议
不同批次原料进厂首先要鉴别外观上的变化,对有质疑的原料应停止使用,待成分检测后再投产使用。